在東辛農場東旺奶牛公司第三養殖場的擠奶廳里,一場技術革新正在悄然改變著傳統的養殖模式。工作人員熟練地操作著新引進的利拉伐MC550炫和擠奶杯組,向我們介紹道:“這款設備不僅輕便耐用,還能減少手動脫杯的麻煩。其筒襯與奶牛乳房貼合度高,能有效保護奶牛乳頭,避免漏奶或磨損。”此前,傳統擠奶模式存在適配性不足、效率偏低等問題,但公司經過多輪考察引進該設備后,擠奶效率顯著提升,奶牛應激躁動明顯減少,真正實現了“人省心、牛舒適、奶量穩”。
作為養殖核心環節,飼養部聚焦犢牛培育、成牛口糧和青貯品質,以“自主研發+設備改造”雙輪破局。針對新生犢牛消化弱、易腹瀉問題,飼養部自主研發酸化奶設備,可根據犢牛情況靈活調整配方,還能自動清洗調壓,減少人工投入,提高工作效率。同時,公司聯合北京楷行技術服務公司研發奶牛自配料,不僅降低了成本,還適配不同牛群,使奶牛單產提升0.5—1公斤,單個養殖場可節約飼料相關費用約100萬元。此外,為解決傳統青貯取料“不均勻、易松散”問題,飼養部將取料鏟改造成鋸齒狀取料耙,實現逐層取料、擴大取料面積,減少青貯堆破損,從源頭保障青貯品質。
在養殖一場,一臺加裝降塵、清洗、灌溉功能的多功能改造車同樣亮眼,它的前身是用于犢牛繁育期的單一喂奶車。維保組組長宋新亮說:“犢牛繁育結束后,車輛閑置也是浪費。讓‘空窗期’變成‘增效期’,還省了購置專用作業車的錢。”針對牛棚料槽“料垢難清理、易污染飼料”的老難題,維保部將料垢鏟安裝在叉車上,改裝成高效鏟垢車。現在一人操作,15分鐘即可完成單棟牛棚清潔,清潔度達98%,飼料浪費也大幅減少。
這些舉措不僅節省了養殖成本,還推動了奶牛單產持續上升,奶品合格率穩定在100%。公司通過一系列技術創新和設備改造,展現了科技賦能養殖、創新驅動發展的強大動力。